長城網(wǎng)訊(記者袁立朋 李皓 通訊員張林 徐輝)“把過輪調(diào)松一點,再把環(huán)切轉(zhuǎn)刀的位置略微錯一下,再開機(jī)試一次……好,這樣正合適!”話機(jī)剛落,隨著規(guī)律的嚓嚓聲,一片片乳白色的口罩就從傳送帶上“排隊”出來了。
3月7日上午,位于石家莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的中國兵器工業(yè)集團(tuán)凌云太行公司試制車間異常繁忙,他們新開發(fā)的全自動口罩機(jī)剛剛下線,正在調(diào)試,就已經(jīng)有客戶派技術(shù)人員來廠里等著提貨了。
新冠肺炎疫情期間,防控物資供應(yīng)緊張。凌云太行公司2月12日接到開發(fā)口罩生產(chǎn)設(shè)備的緊急任務(wù),上級要求他們以最快速度完成,以緩解“一罩難求”局面。凌云太行公司第一時間調(diào)集骨干力量,全速攻關(guān),15天后,第一臺“TH-KZJ-I型全自動口罩機(jī)”成功下線。
與時間賽跑,把548種零件圖紙“搶”出來
“疫情緊急,咱們兵工人責(zé)無旁貸,必須在最短的時間把口罩機(jī)‘搶’出來!”接到任務(wù)的2月12日下午,凌云太行公司迅速成立了項目開發(fā)突擊隊,集結(jié)各業(yè)務(wù)口精兵強(qiáng)將,制定項目開發(fā)計劃,發(fā)揮協(xié)同作戰(zhàn)優(yōu)勢,爭分奪秒與時間賽跑。
凌云太行公司手上的圖紙并不齊全,不僅缺少十多個技術(shù)參數(shù),關(guān)鍵的零部件裝配圖還缺失好幾張。但是生產(chǎn)不等人、時間不等人,怎么辦?“缺少圖紙,那就自己畫!”二十幾個研發(fā)人員2月12日下午即趕到單位,憑著曾經(jīng)生產(chǎn)過紡織機(jī)械的底子,他們對一張張圖紙進(jìn)行研究分析,探究其中的原理和規(guī)律。
春寒料峭的夜晚,凌云太行公司研發(fā)技術(shù)中心燈火通明。該公司曾多年從事軍品開發(fā)的研發(fā)骨干王俊義、辛建社,曾開發(fā)過紡織機(jī)械的全超平、邸會欣等技術(shù)中堅,全都投入到現(xiàn)場,與大家一起消化補(bǔ)充圖紙。
大家一邊看著電腦,一邊拿著紙、筆和計算器,在數(shù)十張圖紙上一點點測量、標(biāo)記、勾繪、核算,偶爾停下來討論幾句,達(dá)成共識后繼續(xù)低頭繪制。困了沖杯咖啡提神,餓了吃口泡面充饑,時間分分秒秒過去,工作夜以繼日地進(jìn)行著。
經(jīng)過一個通宵鏖戰(zhàn),在2月13日凌晨,口罩機(jī)全部548種零部件的圖紙均繪制完成,技術(shù)參數(shù)得到核實補(bǔ)充,UG模擬裝配后,產(chǎn)品工藝方案也編制出爐。帶著溫度的圖紙和工藝方案立刻被派送到分廠。研發(fā)技術(shù)人員簡短休息后,也投入到生產(chǎn)現(xiàn)場的技術(shù)指導(dǎo)工作中。
關(guān)鍵外協(xié)部件買不到,自己搞出來
“這個超聲波焊接器是口罩機(jī)的關(guān)鍵部件,它的作用就相當(dāng)于包餃子時的手指頭——有了它,熔噴布、隔水無紡布、吸水無紡布、耳帶和鼻梁壓條才能成為一體。”凌云太行公司試制分廠廠長辛建社說。
雖然圖片完善了,但生產(chǎn)的過程一波三折。除355個自制零件外,其它都需要外部采購,可當(dāng)時很多零配件廠家還未復(fù)工,拿貨困難重重。公司下定了“不計成本、不惜代價”的決心,采購人員直接開車到天津、北京、常州等地上門提貨,不下高速,當(dāng)天往返。即使如此,關(guān)鍵部件超聲波焊接器依然沒貨。
面對新難題,開發(fā)團(tuán)隊決定“自己造!”說干就干,他們通過UG建模,對超聲波焊接器進(jìn)行模擬研究,在徹底搞明白其結(jié)構(gòu)和功能后,自己動手開始研發(fā)。
“它必須穩(wěn)定在20KHz工作,誤差不能超過1%。”李巖說。剛開始,摸不準(zhǔn)產(chǎn)品的規(guī)律,試制品不是焊不住,就是焊透了。
大家反復(fù)討論,一起頭腦風(fēng)暴,突然有人靈光乍現(xiàn),想出了更好的方案。終于,在兩天之后,他們自制的超聲波焊接器誕生了,解決了生產(chǎn)試制的燃眉之急。
就這樣,通過尋求替代件、改進(jìn)工藝等方法,研發(fā)團(tuán)隊解決了數(shù)十項技術(shù)問題,保證了零部件加工和組裝的穩(wěn)步推進(jìn)。
一線工人不夠,研發(fā)人員就補(bǔ)上
受到疫情影響,很多在外地過年的工人,回到廠后還需要居家隔離14天,一線人手緊張。2月19日,第一臺樣機(jī)要進(jìn)行機(jī)械部分主體框架裝配了,機(jī)加工尤其是機(jī)械裝配現(xiàn)場的人手更加吃緊。研發(fā)團(tuán)隊見此情景,不約而同決定:“咱們自己上,必須保證進(jìn)度!”
研發(fā)團(tuán)隊和工人一起裝配、調(diào)試。雖然這些活他們平時干得不多,但憑借著對機(jī)械構(gòu)造的熟悉和一股子認(rèn)真執(zhí)著的勁頭,很快摸透了設(shè)備的脾氣。幾百個零部件、上百條電路交織纏繞,一般人看著都眼花繚亂,但他們卻梳理得清清楚楚。
隨著時間的推移,冰冷的零件在他們手中開始一點點連接、運(yùn)轉(zhuǎn)了起來。
2月20日,口罩機(jī)機(jī)械框架組裝完成。2月21日,355項自制零件全部完成加工,193項外協(xié)件也全部采購到位,大家備受鼓舞,決心一口氣把設(shè)備主體部分裝配出來。2月22日,主體部分裝配完成,開始進(jìn)入機(jī)械、電器聯(lián)合調(diào)試階段。而這時,比原計劃提前了整整3天。
曙光就在前方,大家都不敢松懈,每天泡在試制現(xiàn)場十幾個小時,抓緊一切時間對樣機(jī)進(jìn)行調(diào)試完善。
在廠區(qū)站得久了,腰酸腿脹,就在班組的長椅上靠一會兒;飯涼了,就索性不吃了,又轉(zhuǎn)身投入調(diào)試……
2月27日,凌晨2:00許,首臺口罩機(jī)終于成功下線。
試驗員開啟電源,從觸控屏上設(shè)定好參數(shù),輕盈的電動馬達(dá)聲響起,一藍(lán)兩白三卷布料和鼻梁壓條、耳帶軟繩一起輸進(jìn)機(jī)器,分別通過校正板和折疊壓紋器,開始花邊壓輥,本體焊接、耳帶焊接,再通過傳送帶進(jìn)入分裝計數(shù)器……整個生產(chǎn)過程行云流水,一氣呵成。
產(chǎn)品試制成功了,大家半個月的辛苦在這一刻得到了最大的欣慰和釋放,“我們這個產(chǎn)品,每分鐘可生產(chǎn)一次性醫(yī)用口罩60片,大約每天可生產(chǎn)6至8萬片,與市場上同類產(chǎn)品相比,有可靠性、穩(wěn)定性更高的優(yōu)勢。”研發(fā)人員介紹說。
“我們太行人以實際行動展現(xiàn)了新時代兵工人的風(fēng)采。下一步,我們將再接再厲,做好機(jī)器的生產(chǎn)交付工作,為打好疫情防控阻擊戰(zhàn)盡一份責(zé)、出一份力!”凌云太行公司黨委書記、總經(jīng)理李增良說。